铸造工厂老旧制芯机电控系统升级改造

导语:老旧制芯机(8640 射芯机)为 90 年代设备控制系统陈旧故障率高维修困难工艺参数控制不良质量不稳定通过采用触摸屏技术升级 PLC优化控制线路实现老旧制芯机电控系统升级改造提升生产效率保产品质量

1 调查、分析


1.1 存在问题


制芯车间的一台 8640 射芯机(设备编号:15#)为苏州铸造机械有限公司生产的制芯机,于 1998 年投产,至今已 20 多年时间,为车间生产重要设备。设备存在如下问题:


1)该设备的操作方式为操作台控制,全部采用按钮操作,操作较为繁琐,且设备原设计无状态显示、无工艺参数锁定等功能,操作不直观,重要的工艺参数无法可靠实现和显示。对生产效率和质量控制造成一定的难度。


2)由于设备使用年限较长,设备电气元件及线路老化,电气系统故障较多。该设备的控制系统使用的是 PLC 集中控制,输入输出点位较多,出现故障时不能直观显示,需要参照 PLC输入输出接线图、梯形图和 PLC 上的指示灯,逐一进行排查,没有直观的逻辑关系显示,关键的故障点不容易,再加上维修工技能高低不一,造成故障排查和维修时间较长,经常影响正常生产,设备生产效率较低。


3)设备控制核心为 PLC 控制,采用的是三菱 F1 老型可编程控制器,目前该 PLC 已经停产,市场上已无备件可用,存在一旦 PLC 老化损坏后无备件可用的窘况。


1.2 原因分析


设备存在以上三方面问题主要原因可总结为:


1)设备为九十年代产品,自身的设计缺陷导致设备操作性不良,人机交互界面差,故障维修耗时较长。重要工艺参数(如:射砂时间、固化时间)无法可视化显示,操作者、管理者无法快速对工艺的执行进行检查确认,加大了质量控制难度。


2)设备技术水平的不断升级换代,目前采用的老式 PLC 已为市场淘汰产品,备件无法准备,存在设备故障后无备件可用的问题。


3)设备使用年限长(20 年),电气系统存在老化现象,故障频繁,影响生产效率,且部件老化陈旧造成设备外观形象不良。


1.3 对策措施


通过现状调查和原因分析,具体的对策措施如下:


1)原设计的操作台全部采用按钮控制,按钮控制的问题是:线路较多、操作面板较大、操作台占地面积大。针对按钮控制存在的问题可利用目前先进的触摸屏技术,用触摸屏替代按钮操作。


2)系统原来的可编程控制器(PLC)为三菱F1系列产品,为80年代产品,目前已经停产,无备件可用。针对老型产品存在的问题,需对PLC 进行升级改造,采用三菱通用的 FX2N 系列产品,升级替代老型产品,根本上解决 PLC 老化问题。


3)电控系统控制线路使用 20 多年,线路老化破损问题严重,控制柜、操作箱线路凌乱。对设备控制线路(含 PLC 控制线路、加热控制线路、电磁阀接近开关线路)全部进行更换,优化改进部分不合理、故障集中的部位(如加热温控线路、电磁阀线路)。


4)通过增设触摸屏和改进 PLC,电控系统硬件升级后,再完善升级触摸屏及 PLC 相关的软件功能,增加设备状态现状、工艺参数设置、故障提示及手动操作等功能,完善设备功能。


2 备件选型技术分析


2.1 触摸屏的选择


目前市面上的触摸屏可选较多,对各种触摸屏作如下比较:⑴、西门子触摸屏为市场上的高端产品,屏显分辨率高、但其对编程器的配置和系统软件要求较高,价格较高。⑵、低端的产品为维纶通、昆仑等系列产品,价格低、编程方便但其系统的兼容性和稳定性一般。⑶、中端产品为三菱、欧姆龙系列产品,其性价比较高,考虑到设备的 PLC 也为三菱的控制系统,从兼容性和稳定性方面考虑,本次改造选用三菱的触摸屏,最终综合考虑,选用了三菱的 GS2110-WTBD 型触摸屏(10 寸屏)。


2.2 可编程控制器的选择


设备原系统采用的三菱 F1 系列 PLC 系统,主要配置为:1 台 F1-80MR 型的 PLC,2 台F1-16EX 型的输入扩展模块,1 台 F1-8EYR 输出模块。本项目考虑对系统进行升级改造,为保证运行的稳定性和后期维修方便性、通用性,PLC 系统采用三菱主流的 FX2N 系列产品,采用1 台 FX2N-80MR 型 PLC,2 台 FX2N-16EX 型的输入扩展模块,1 台 FX2N-8EYR 输出模块。


2.3 其他


⑴ 软件:硬件设施准备到位后,需准备相应的软件进行编程、系统组态、输入程序、调试软件。PLC 系统需准备的软件为:三菱 GX Developer(7.3 版以上)。触摸屏系统需准备的软件为:GT Designer3 组态软件。


⑵ 线缆:控制线缆、耐热线缆、编程器连接线缆等。


3 实施过程介绍


2.1 设计阶段


1)对电控系统重新进行设计,绘制电气控制原理图、接线图。


2)触摸屏组态准备,设计人机交互界面。


2.2 实施阶段


1)硬件安装


(1)拆除原来陈旧的按钮操作台,新制作一台触摸屏操作台,操作台上设置基本的启动、停止、选择、紧急开关和指示灯方便操作,安装一台三菱 10 寸触摸屏。


(2)拆除原来老化的PLC控制器(含主机、输入输出模块),将新型的三菱 PLC 控制器安装到位。


(3)拆除原来老化的线路,按照控制原理图和接线图,重新进行铺设线路、接线、安装电器元件(断路器、接触器等)。如图:


2)软件程序的编制、调试


(1)利用触摸屏组态软件设计制作人机交互界面,交互界面包含:设备状态显示窗口,手动操作窗口、工艺参数设置窗口和故障提示窗口,本系统为 4 分屏,开机后自动进入状态界面。如下图:


(2)PLC 控制程序编制


由于原来的 PLC 为老型的 F1 产品,无电脑编程器连接端口,程序无法通过电脑上传,只能重新对设备的控制程序重新进行设计编制。采用三菱 GX Developer7.3 软件,编制设备梯形图程序,在程序中预留触摸屏使用的变量,对程序进行编译后传入 PLC 控制器。


GX Developer7.3 编程截图



⑶ PLC 与触摸屏的连接通讯


A、打开触摸屏组态软件,在工程设置栏中设置 PLC 为 FX2N 型,对应程序中预留的变量表,在触摸屏上设置好相应的控制功能和显示数据来源(读取 PLC 控制器内部计时器数据)。B、用专用数据线将 PLC 控制器与触摸屏连接,将触摸屏接入 DC24V 电源。


2.3 硬件、软件安装完成后通电试机运行、调试


调试过程为:手动调试单个动作,手动调试加热,自动空运行(不含射砂固化),自动单周运行,自动带模具连续运行。


4 效果、总结


经过连续生产验证,设备电控系统升级改造,达到预期目的,设备电控系统焕发“青春”,主要体现在:


1)采用触摸屏操作直观、简捷、方便,触摸屏规范、美观。


2)设备能自动可靠运行,工艺参数自动执行、显示,可靠保证了工艺,确保了质量,提高了效率,经比较,生产效率提高了约 10%。


3)整改了线路,故障停机率大大降低。触摸屏增加了状态显示、故障提示功能,方便维修人员快速查找故障,提高维修效率。


改造前后对比



本次设备改造,是一次以己为主,利用新技术、新装备进行的一次创新项目,在提高生产效率、保证质量,节能减排等方面取得了较好的效果。


目前,铸造工厂设备老旧现象普遍存在,在总结本次升级改造成功经验基础上,继续对其它老旧设备实施技术改进,充分利用现有资源和技术,努力使设备焕发青春,为公司节约改造、维修、维护费用,努力提高设备运行效率,保证产品质量。


原文刊载于《2019 重庆市铸造年会论文集》 重庆庆铃铸造有限公司 肖波 何勇

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